条文14.6.1.1 110(66)kV及以上电压等级避雷器应安装与电压等级相符的交流泄漏电流监测装置。
本条款为2012年版《十八项反措》14.6.3,在原条款基础上补充66kV电压等级,同时将“交流泄漏电流在线监测表计”修改为“与电压等级相符的交流泄漏电流监测装置”。
原文对泄漏电流表的量程没有具体要求,现场许多高压避雷器泄漏电流表量程偏大,导致有异常时指示变化不明显。巡视人员不易发现异常情况。建议各电压等级避雷器对应的泄漏电流量程参考范围:220kV及以下为0~3mA,330~750kV为0~6mA,1000kV为0~20mA。
金属氧化物避雷器泄漏电流在线监测应严格按照周期进行,并对监测数据进行分析,建议在全电流增长超过20%时或异常大幅降低时,应进行带电测试,测量全电流和阻性电流,并进行分析、判断,必要时进行停电试验。
条文14.6.1.2对于强风地区变电站避雷器应采取差异化设计,避雷器均压环应采取增加固定点、支撑筋数量及支撑筋宽度等加固措施。
依据新疆、蒙东等强风地区运维单位实际运行经验,提高压避雷器均压环的差异化设计标准,防止强风导致均压环断裂损坏。
条文14.6.2基建阶段
条文14.6.2.1 220kV及以上电压等级瓷外套避雷器安装前应检查避雷器上下法兰是否胶装正确,下法兰应设置排水孔。
依据《国家电网公司2013年南阳金冠500kV避雷器事故案例》(运检一〔2013〕233号)要求,为防止避雷器上下法兰胶装错误,导致避雷器内部受潮,引起放电事故,结合实际运行经验提出该条款。
【案例】2013年3月19日,某变电站500kVⅡ母A相避雷器故障,3月21日,带电检测发现500kVⅠ母C相避雷器上节严重发热,避雷器型号为Y20W−420/995W,南阳金冠电气有限公司2007年产品。故障原因为:该批次避雷器瓷套(湖南醴陵华鑫厂提供)上下法兰胶装错误,导致下法兰没有排水孔,积水无法排出,密封装置及防爆膜长期浸泡在水中,防爆膜受损,密封失效造成内部受潮,引发避雷器内部放电。
条文14.6.3运行阶段
条文14.6.3.1对金属氧化物避雷器,必须坚持在运行中按照规程要求进行带电试验。35~500kV电压等级金属氧化物避雷器可用带电测试替代定期停电试验。
带电试验包括泄漏电流(全电流、阻性电流)测试及红外测温,带电试验可以发现避雷器运行中的受潮情况和阀片的劣化情况,因此应坚持在运行中进行带电测试。带电试验应严格按周期进行,并加强试验数据的分析,对于阻性电流增长超过50%的应缩短试验周期并加强监测,对于阻性电流超过100%的应停电检查试验。对于500kV以上电压等级避雷器,考虑其重要性,除常规带电检测外,还应定期进行停电试验,试验周期和项目应严格按照试验规程要求执行。
【案例】2016~2018间,带电测试过程中发现某公司生产的110kV复合外套结构避雷器在多个省份出现参数异常的情况,造成避雷器参数异常的原因为:
在大批量制造过程中,个别产品(班次)工艺控制出现偏差,因螺纹密封胶涂抹不均匀,固化时间不到位,在后续抽真空灌胶过程中将未固化的螺纹密封胶抽走,导致螺纹处密封胶分布不均,形成通道进入潮气。通过专业人员对避雷器开展带电检测和泄漏电流监测,及时发现设备异常和家族性缺陷,并采取相应措施,有效防止避雷器事故发生。
条文14.6.3.2对运行15年及以上的避雷器应重点跟踪泄漏电流的变化,停运后应重点检查压力释放板是否有锈蚀或破损。
依据《国家电网公司110(66)kV~750kV避雷器运行规范》第16条要求,防止避雷器受潮,加强老旧避雷器运维措施提出该条款。结合运维经验,建议110kV及以上瓷外套避雷器主密封结构采用双道密封圈设计,密封圈外端面部分应均匀涂抹防水胶。
【案例】2018年9月15日××供电公司220kV××变电站1号主变220kV侧A相避雷器上下节压力释放动作,避雷器击穿,造成1号主变跳闸。该避雷器2004年投运,通过对避雷器进行解体分析,发现上节密封老化破损导致内部受潮,在夜晚温度骤降时阀片水汽凝结导致内部放电,进而造成上节压力释放动作;上节击穿后下节无法承受运行电压,造成避雷器整体击穿。